W4-60型轮式挖掘机动臂不能下落的排查

AI摘要

1台W4-60型轮式挖掘机使用多年后,出现各处密封件老化、操纵阀组磨损严重现象。在更换液压缸油封、修复操纵阀组后,挖掘机斗杆及铲斗动作正常,但是动臂出现举升速度缓慢、不能回落故障。 1.故障排查 (1)判断故障部位 从液压油路可知,动臂和铲斗均为甲泵与乙泵合流供油。由铲斗工作正常,判定液压泵至阀组油路工作正常,故障部位应是动臂阀组或动臂缸。若动臂缸活塞在伸出后卡滞在顶端位置,将造成活塞杆不能缩回

1台W4-60型轮式挖掘机使用多年后,出现各处密封件老化、操纵阀组磨损严重现象。在更换液压缸油封、修复操纵阀组后,挖掘机斗杆及铲斗动作正常,但是动臂出现举升速度缓慢、不能回落故障。

1.故障排查

(1)判断故障部位

从液压油路可知,动臂和铲斗均为甲泵与乙泵合流供油。由铲斗工作正常,判定液压泵至阀组油路工作正常,故障部位应是动臂阀组或动臂缸。若动臂缸活塞在伸出后卡滞在顶端位置,将造成活塞杆不能缩回,动臂不能回落;若动臂换向阀拆装过程中出现差错,也可能引发动臂缸动作异常。

动臂换向阀内装有1个补油单向阀、2个防点头单向阀和1个过载阀,其结构如图1所示。分析认为,更换动臂缸油封导致活塞卡滞的可能性较小,而拆装动臂换向阀时产生故障的可能性比较大。

(2)故障排查过程

换向阀互换检查 拆下铲斗缸和动臂缸管接头,将铲斗缸与动臂缸的换向阀进行互换。分别操纵2个换向阀,观察相关液压缸动作。当操纵铲斗换向阀时,动臂缸工作正常;但是操纵动臂换向阀时,铲斗缸只能伸出,不能缩回。由此判定铲斗缸和动臂缸均正常,而动臂换向阀存在故障。

分析动臂换向阀故障部位 若动臂换向阀内的2个防点头单向阀卡死不能开启,则动臂缸应无任何动作。由动臂缸可以伸出,只是动作较慢,判定换向阀内防点头单向阀无损坏,故障部位可能是补油单向阀。

图1 动臂换向阀结构

图1 动臂换向阀结构

拆检补油单向阀 取下补油单向阀检查,未发现任何问题,清洗后将其装入阀体内,操纵换向阀动作,故障依旧。

拆检动臂阀 拉出动臂阀阀芯,仔细检查阀芯与阀体,发现将阀芯前、后两端装反(见图2)。将动臂阀阀芯重新正确装配后操纵换向阀,动臂工作正常,故障消失。

2.故障原因分析

(1)动臂换向阀正常油路

动臂换向阀正常油路走向如图1所示。乙泵压力油通过第一油道和第二油道进入换向阀,甲泵压力油经第二油道与乙泵合流。

要使动臂举升,需将阀芯左移。当阀芯左移后,第一油道与回油道断开,与第二油道连通,甲泵压力油通过第二油道与乙泵压力油合流。合流的压力油将阀芯右端单向阀打开后,进入动臂缸无杆腔,使动臂举升。

要使动臂回落,需将阀芯右移。当阀芯右移后,由于第一油道压力油被封闭并与回油道断开,所以乙泵压力油只能由第二油道进入阀芯,而此时甲泵压力油仍然通过第二油道与乙泵压力油合流。合流后的压力油将左端单向阀打开,进入动臂缸有杆腔,使动臂回落。

图2 动臂换向阀阀芯装反时油路走向

图2 动臂换向阀阀芯装反时油路走向

(2)动臂换向阀异常油路

阀芯前、后端装反后,阀芯与阀体的相对位置发生了变化,其内部油路也发生了变化。动臂换向阀阀芯前、后端装反时油路走向如图2所示。

当阀芯左移(拉出)后,第二油道压力油被阀芯封闭,乙泵压力油经第一油道将阀芯右端单向阀打开后,进入动臂缸无杆腔,使动臂举升。但由于第二油道被封闭,甲泵压力油不能通过第二油道与乙泵合流,所以造成动臂缸举升速度变慢。

当阀芯右移(推入)后,第一油道与回油道连通,乙泵压力油全部经第一油道回流至油箱。甲泵压力油则经第二油道和阀芯进入第一油道,最后回流至油箱。甲、乙两泵压力油均未能进入动臂缸有杆腔,所以造成动臂不能回落。

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