WT-300型钻机井架变形的修复
WT-300型钻机经过多年使用后,其井架都有不同程度的扭曲和弯曲变形,不但严重制约了钻井生产效率,还给钻井作业带来很大安全隐患。为此,我们对WT-300型钻机的变形井架进行了修复。 1.井架变形的原因 (1) 升降缸使用不规范 井架升降缸使用不规范是井架弯曲的主要原因。井架在起升或降落时速度较快,当起升或降落过程中突然停止时,在惯性力的作用下,井架便以升降缸支座为圆心,以距支座7940 mm的井
WT-300型钻机经过多年使用后,其井架都有不同程度的扭曲和弯曲变形,不但严重制约了钻井生产效率,还给钻井作业带来很大安全隐患。为此,我们对WT-300型钻机的变形井架进行了修复。
1.井架变形的原因
(1) 升降缸使用不规范
井架升降缸使用不规范是井架弯曲的主要原因。井架在起升或降落时速度较快,当起升或降落过程中突然停止时,在惯性力的作用下,井架便以升降缸支座为圆心,以距支座7940 mm的井架为半径运动,久之井架上的升降缸活塞杆支座上方便产生弯曲变形。
(2) 井架搬迁操作不当
钻机操作人员为追求钻井速度,常在井位搬迁过程中未落下井架,就用配套车辆将钻机搬迁至下一个作业点。竖立起来的井架高达8550 mm,靠其下部左、右2只井架销固定在井架支座上。由于道路凹凸不平,车辆行驶过程中的摆幅较大,井架以井架销为圆心随车辆摆动(相当于杠杆的动力臂),使井架销弯曲变形。
当井架销弯曲后,井架轴线便偏离原来位置,井架偏向井架销弯曲较大的一侧,井架的受力中心线也随之偏移。在井架后来的摆动中,大部分力施加在这一侧。当这一力大于井架某处(大部分位于离井架销300~1100 mm处)的屈服强度时,井架产生变形。井架摆动,可产生弯曲、扭曲变形和裂纹。
(3) 深井作业的影响
在深井作业时,由于钻具质量加大,起、落钻时井孔轴线与钻具轴线容易产生偏置,加大了钻具与井壁的摩擦力。特别是起钻时,井架的负荷加大,从而加剧了井架变形。
(4) 钻机平台水平度调整不准确
钻井作业时,操作人员若不使用钻机平台千斤顶进行水平度调整,将使钻具与转盘的中心线偏置较大,加剧井架变形。
2.井架变形的不良后果
在钻井作业中,井架变形后,钻机的使用性能不能正常发挥,钻井成本大幅提高,严重影响了野外采集生产效率,其不良后果如下:
(1) 钻孔效率降低
对1台WT-300型钻机完好井架与另1台变形井架的钻井效率进行对比发现:在同样红砂岩地质、同样钻井深度(70 m)条件下,由于完好井架钻井时摆动很小,钻井速度较快,只用2 h就完成钻井施工,若增大转速,则效率更高;而变形井架由于钻井时钻杆回转半径大,成孔后孔的轴线与钻具轴线不重合,钻进速度慢,需用4 h完成钻井施工,且只有在低钻速情况下才能钻井。
(2) 增加施工和维修成本
使用井架变形的钻机不仅使钻井工期延长,增加了车辆油耗、机械磨损和操作人员的劳动强度,而且使钻具摆幅加大,钻井成孔不规则,成孔直径增大,加大了埋井工作量和施工成本。
在钻井作业中,转盘带动钻具转动时,由于井架变形导致钻具与转盘的中心线偏置较大,使钻具产生的运转振动加大。受振动力的影响,井架上的紧固螺栓容易松动,结构件焊缝容易开裂,井架受力集中的部位易产生疲劳变形,最终使设备维修成本增加。
(3) 存在安全隐患
井架变形后强度降低,受力不均,应力集中,负荷量和安全系数下降,存在着较大安全隐患,加大了作业风险。
3.井架修复方法
井架变形可采取2种措施:一是更换新井架,二是对变形的井架进行修复处理。鉴于第二种方法的性价比比较好,为此,我们决定对井架进行修复。具体步骤如下所述。
(1) 测绘井架结构图
首先测绘没有变形的井架,以便确定正确的尺寸;然后测绘变形井架的变形部位,标注变形尺寸,给下一步的修复提供依据。
(2) 修复井架的框架结构
钻机井架主体是由无缝钢管(低碳结构钢)焊接而成的框架结构。在不破坏原井架的基础上,用冷压、拉直和局部加热等方法对尺寸较长的变形部分进行校正。如变形很大无法校正时,应先确定完好状态时的尺寸,再切割下变形的无缝钢管,然后焊接上新的同等规格的无缝钢管。在修复规程中,要对井架所有变形部位进行变形原因分析,并在井架容易变形的部位进行加强处理,以提高结构强度,最终达到原井架的设计尺寸和性能参数要求。
(3) 修复井架其他部位
按原结构尺寸采用40Cr或45#钢加工井架销,并进行表面淬火处理;校正井架支座,采取加装钢板的方法提高井架支座的强度;修复损坏的钻机平台千斤顶,恢复其功能,以便钻井作业时能随时调整钻机平台水平度。
(4) 质量检测及其他工作
井架安装到钻机平台上后,应对井架和转盘中心线进行测量和校验,确保其中心线同轴度达到技术要求;钻机使用单位要组织操作人员进行钻机操作标准化培训,并加强钻机现场使用的安全监督管理工作。
更换新井架需要5.9万元,供货周期需要25~30天时间;而修复变形井架只需7 000元,维修周期只需7天。经修复后的钻机,与完好井架的钻机对比无明显差别,各项消耗和施工成本明显下降,施工的安全风险得到了控制。
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