起重机卷扬系统的使用与维修(六)

AI摘要

上接2009第1期)十三、卷扬系统溜钩常见故障分析与排除溜钩故障即制动失灵,它是液压起重机卷扬系统常见的故障之一。一旦发生,轻者使起重机无法使用,重者会造成人员伤亡和财产损失。液压起重机卷扬系统的故障大多数发生在液压系统,所以分析和排除故障首先要熟悉系统工作原理。一般汽车式、履带式起重机卷扬液压系统原理如图53所示,这是一个简单常开式手动换向液压系统。卷扬制动为常闭式弹簧制动,由液压缸控制,其制动

上接2009第1期)

十三、卷扬系统溜钩常见故障分析与排除

溜钩故障即制动失灵,它是液压起重机卷扬系统常见的故障之一。一旦发生,轻者使起重机无法使用,重者会造成人员伤亡和财产损失。

液压起重机卷扬系统的故障大多数发生在液压系统,所以分析和排除故障首先要熟悉系统工作原理。

一般汽车式、履带式起重机卷扬液压系统原理如图53所示,这是一个简单常开式手动换向液压系统。卷扬制动为常闭式弹簧制动,由液压缸控制,其制动压力为泵的出口压力。为分析方便,设制动最小开启压力为P1,其大小等于克服制动弹簧压紧力所需压力;设平衡阀开启压力为P2,为落钩时进入油路的最低压力;设空载压力为P0,指克服系统机械摩擦阻力和液流阻力所需压力。为保证系统正常工作,要求P0> P1> P2。通过对系统的进一步分析可知,发生溜钩的原因:

1.马达和换向阀严重磨损

马达和换向阀严重磨损都会引起系统异常内漏,使系统所能建立的压力不足以克服负载,但却容易大于P1。因为P1相对较小,大于P1就会解除制动,若马达的驱动转矩不能驱动负载,就会溜钩。由于马达的摩擦远大于换向阀的摩擦,所以应首先考虑的是马达磨损。一般使用的卷扬马达为轴向柱塞马达,引起马达内漏的主要原因有:

①缸体与配流盘接合面磨损。

②驱动轴支承轴承磨损。

③缸体压紧弹簧压紧力不足。

④柱塞与缸筒磨损。

⑤柱塞滑靴损坏。

其中前3条原因均会引起配流盘与缸体间的压紧力不足,密封不严,这是引起内漏严重的主要原因。

2.卷扬制动失效

卷扬制动摩擦副在使用过程中会逐渐磨损,尤以制动和松开的过渡过程磨损更快。制动弹簧会随着使用时间的延长其弹性逐渐减弱,个别弹簧也可能出现疲劳断裂,这些因素均会导致制动力下降,甚至丧失制动力。制动驱动机构运动受卡也会导致制动力下降或丧失制动力,制动力小幅下降一般可通过调整螺栓得到恢复。当系统因特殊原因导致回油压力过大时,也会使制动器自动打开而引起溜钩。

图53 起重机卷扬液压系统原理

图53 起重机卷扬液压系统原理

(1)拆检卷扬制动器

卷扬制动器有两种:一种是内置多片式,另一种是外抱带式。

如果是内置多片式制动器应该即时拆检,检查制动钢片和制动摩擦片的磨损是否超过使用极限,是否严重损坏;检查制动弹簧是否损坏或疲劳断裂。如果损坏,必须更换。

对于外抱带式制动器,若制动片有油污须清除干净;对各连接点喷上润滑剂润滑;检查制动片的磨损状况和调整制动机构是否正常。如果一切正常可采用调整法应维修。

(2)拆检液压泵

①更换或修理配流盘。

②驱动轴支承轴承如果松动、磨损严重,应更换。

③缸体压紧弹簧可以用眼看或用钢片尺测量,检查弹簧自然回位的尺寸,再检查是否断裂,如有必要应更换。

采用以上方法进行修理,可以排除溜钩问题。

3.平衡阀故障

由于平衡阀阀芯和阀座磨损,阀芯在较大偏心液力的作用下运动受卡,平衡阀失去作用。某些阀芯阻尼孔堵塞及异物卡住阀芯,也会导致平衡阀失效。因此在下放重物过程中就会出现溜钩,即在下放重物过程中物体下降速度失控,从而导致事故。平衡阀失效时,对升钩过程几乎没有影响,因为液流直接打开单向阀,平衡阀不起作用。

平衡阀故障的处理:

①拆检平衡阀,若发现平衡阀开闭油口活塞回位弹簧损坏,更换。②若平衡阀各部件磨损严重,应更换。

把各调整点按使用规范要求进行调整,即可排除故障。

通常,可通过下列方法确定溜钩故障的具体部位:当手柄处于中位出现溜钩时,可以断定是制动故障;当手柄处于下降位置出现溜钩时,可以断定是平衡阀故障;当手柄处于上升位置出现溜钩时,可以断定是马达或换向阀故障。

确定故障具体部位后,就可对症下药,进行进一步的检查和修复,直到排除故障。

图54 CC2000型履带式起重机卷扬液压系统
1、28、44、46、48、74、82、83、85、88、98.溢流阀 2、7、10、54、70、75、76、81、101.节流阀 3、8、50、59、63、64、77.自动阀
4、31、32、33、47、48、51、52、65、66、68.换向阀 6、12、13、15、18、20、24、25、29、30、43、56、57、72、84、105、110.单向阀
9、11、34、35、36、45、53、69.平衡阀 14、42、87、103.滤油器 16、17、19、22、23、49、60、61、62、78.液压马达
26、40、41.调速阀 27.中心回转接头 37、38、39、91、92.液压泵 55、57、58、71、73.转阀
79、80.防后倾缸 89.冷却器 96、99、112.先导控制阀 111.电磁换向阀
S1——卷扬电磁阀 S2——变幅限位电磁阀 S3——主、副变幅选择电磁阀
S4——主、副起升电磁阀 S5——限位电磁阀 S6——控制电磁阀
S7——发动机熄火电磁阀 S8——四通电磁阀 S9——行走电磁阀
S10——行走高低通电磁阀 S11——主、副起升电磁阀 

#d1cm#page#

十四、案例分析

1.CC2000 型履带式起重机卷扬滑钩

故障现象

该大型履带式起重机引自德国,在一次吊装20 t重物的作业中,发现吊钩往下滑。该设备使用内置式多片制动器。

故障诊断

该机卷扬液压系统如图54所示,故障的原因可能有5种:制动器、卷扬减速器、卷扬马达、平衡阀或制动阀失灵。

起升机构的主、副卷筒分别由斜轴式轴向柱塞马达49、60驱动,两台联动的恒功率泵38、39供油。低速升降时仅用泵39供油,高速时两泵合流供油。

当需要两泵合流时,控制起升高低速开关,使二位四通电磁换向阀S11接通上位,控制压力油同时使三位六通换向阀31、47换至工作位,泵38、39合流向主卷扬或副卷扬的驱动液压马达供油。

主、副卷扬选择用电磁阀S11的通电与断电,使主、副卷扬选择换向阀52和主、副卷扬制动器选择换向阀51移至相应的阀位实现油路转换。

单向阀29的作用是防止两泵合流时压力油倒流。

液控换向阀53起平衡阀作用,其右侧控制油路由两个不等孔径的单向可调节流阀组成,如图55所示。节流口c小于d,即在压力油通过较小的节流口c时,由于节流阻力的作用,使换向阀53缓慢移到右位,接通油路,保证重物下降启动平稳。当下降超速时,进油压力降低,控制油在阀53弹簧力作用下经单向阀a和较大节流口d较快流出,使换向阀53向左位移动速度较快,以关小或关闭回油通路,使液压马达下降转速受到限制。

该起升回路中为了减小功率损耗,根据工况不同,采用3种压力保证系统安全。起升时的最高工作压力由溢流阀28、46(见图54)限定为32 MPa,低速下降时考虑到载荷和自重的因素,工作压力由溢流阀44限定为8 MPa,而高速下降时则由平衡阀34限定为7 MPa。

根据以上5种原因分析如下:

①制动器经过拆检,正常。

②卷扬减速器,正常。

③卷扬马达,正常。

④平衡阀,正常。

⑤检查制动电磁阀,有常通电的现象,说明电路有故障。电磁阀来电是通过操作卷扬系统的压力开关实现的,检查发现,压力开关损坏是造成这一故障的真正原因。

故障排除:

把压力开关拆下来,经过修理调试,排除了故障。

2.SC500-2型履带式起重机卷扬升、降时发抖

故障现象:

一台SC500-2型履带式起重机工作中卷扬起升、下降时发抖,严重时影响精密安装,平时只能做一般粗旷的装卸工作。

故障诊断:

SC500-2型起重机卷扬系统液压平衡阀的结构如图56所示,其工作原理如图57所示 。

当卷扬起升时,工作油液不流经平衡活塞杆9与阀座2之间的环形通道,而经单向阀10直接进入卷扬马达,油液经操作阀回油箱。

当卷扬下降时,工作油液一部分不经平衡阀直接进入上腔,另一部分进入e处,使活塞1移动并推动平衡活塞杆9克服弹簧5和6的弹力,排出的油进入平衡活塞杆9与阀座2形成的环形通道g,此时,卷扬下腔排出的油液流回油箱。当卷扬下降的速度达到一定时,e处的压力下降,弹簧5和6的弹力推动平衡活塞杆9向右移动,使活塞杆与阀座的环形通道g变小,经环形通道流回油箱的油减少,致使变幅缸下降的速度减缓;同时,上腔油压增高,e处的油压也相应增高,又重新推动活塞1,经平衡活塞杆9克服弹簧5和6的弹力,环形油道g的开度增大,回油箱的油量增多,直到来油量和回油量达到一种平衡状态为止,致使卷扬下降的速度维持在稳定的状态下,这种流量调节是经过平衡活塞杆9多次动作完成的。

根据这一现象,用排除法找故障原因,把副卷扬的平衡阀换到主卷扬上,结果发抖现象消失了。说明主卷扬平衡阀有故障,对其进行检修。

故障排除:

经检测,平衡阀O形油封损坏,造成内泄使卷扬发抖,更换O形圈后故障排除。

若暂时不用副卷扬,可将副卷扬平衡阀装在主卷扬上使用起重机,然后再将一个备用平衡阀换上副卷扬即可,如此可实现修理、施工两不误。

#d1cm#page#

3.NK200型起重机卷扬起升噪声大,卷扬无力

故障现象:

工作时油门加大,卷扬泵噪声特大,卷扬无力。

故障分析:

①液压泵进油不畅产生气穴造成噪声大。

②泵磨损严重间隙过大,也会造成噪声大,起升无力。

③回油不畅会造成液压油憋在系统中发出噪声。

检测方法:

由该机液压系统原理可知:滤油器安装在泄漏油的回路上,位于回转接头前面。其功用是对卷扬马达、回转马达等工作时的泄漏油进行过滤。此泄漏回油压力极低,一般在0.08 MPa以下,不可能发生滤油器被冲坏现象。除非出现下述情况:一是滤油器出口至油箱的管路(包括中心回转接头)堵塞;二是液压系统压力油大量窜入此回路。

通过检测,滤油器出口压力、中心回转接头油封等均正常,于是怀疑回转马达和卷扬马达有问题。进一步检查发现,卷扬马达泄漏油管的排油量大大超过正常泄漏量,卷扬马达壳体泄漏油管口压力竟高达1.5 MPa。拆卸卷扬马达发现,马达的滑靴与斜盘、配流盘与缸体端面都磨损较大,形成一道道沟槽,使马达工作时大量压力油经此处泄漏至马达壳体泄漏油管,进而冲坏了滤油器。

经过对马达柱塞与滑靴、缸体与配流盘进行研磨排除了故障。

图55 不等径单向可调节流阀
38、39.恒功率变量泵 40、41.调节器 53.液控压换向阀 54.节流

图56 液压平衡阀结构
1.活塞 2.阀座 3.阀套 4、7.弹簧座 5.内弹簧
6.外弹簧 8.右盖 9.平衡活塞杆
10.单向阀 11.阀体 12.左盖

图57 液压平衡阀工作原理
1.活塞 2.液压马达 5.弹簧
9.活塞杆 10.单向阀

(作者地址:上海市宝山区湄浦路219弄12号401 上海宝冶建设有限公司 201900)

买卖新机、二手机
行业展会
学习交流
设备最低价
行业前沿信息
挖掘机
养车维护
扫码加群
同行好友等你交流
评论(0)
nothing

期待你的精彩评论

相关推荐