凯斯6080型钻机在非开挖敷设工程中的应用

AI摘要

  工程概况 管道规格:Φ325mm钢管及Φ90mm电缆护管各一根,长度624m,敷设深度12m;设备型号:CASE6080水平定向钻机(拖拉力36t,扭矩18600N·m,最大泥浆流量200GPM);施工单位:广东顺德广通公司;施工地点:佛山顺德大良红岗市场;建设单位:中石油总公司;土质概况:沿钻进方向0~250m为软泥层和泥岩层,250~400m为未完全风化岩层,400~630m

 

工程概况

管道规格:Φ325mm钢管及Φ90mm电缆护管各一根,长度624m,敷设深度12m;设备型号:CASE6080水平定向钻机(拖拉力36t,扭矩18600N·m,最大泥浆流量200GPM);施工单位:广东顺德广通公司;施工地点:佛山顺德大良红岗市场;建设单位:中石油总公司;土质概况:沿钻进方向0250m为软泥层和泥岩层,250400m为未完全风化岩层,400630m为回填碎石土层。

施工过程及工艺

1.工程难点

土质复杂:经过软土层、中硬岩层、回填碎石层(深达78m)、居民楼及办公楼(下有基础水泥桩);控向难度大,角度波动大,而且出土点有一个夹角为135°的弧线,对钢管敷设非常不利;穿越长度较长,导向孔长度多达630m

2.导向孔钻进

设备200591日进入施工场地,3日开始导向孔钻进,用普通钻具钻进至250m处时改为岩石三爪钻具,出现水压高、振动大等不稳定状况;4天后,钻进至350m处,8日钻进至400m处,9日出钻。因出土段回填碎石较多,方向难以控制,弧线在楼区内定向也较难,这些因素使出土点偏离预定点5.4m,为保证达到施工设计要求,将钻杆撤回至450m处,改向钻进;91011日,出现扭矩、推力增大,分别达到2800PSI2500PSI,仍无法改向,无法出钻;911日,将钻杆撤出,发现距入钻点100m处有4根钻杆在软泥层中严重变形。第一次导向钻进失败。

912日,设备转场,与广通公司商议由出钻点改为入钻点,重新于914日开始导向孔钻进。期间因在150m250m处遇到居民及办公楼房的基础水泥桩而回撤2次。

917日,将信号棒内电池更换后再次入钻,于919日终于完全按照设计要求完成导向孔。历时近20天的导向孔钻进终于完成,现场施工人员激动之情溢于言表。

3.导向孔的扩孔

920日,按照要求在初级扩孔中使用Φ300mm扩孔器。当日中午12时开始扩孔,于次日下午18时初级扩孔完毕,历时27个小时。在250300m处的未完全风化岩地层,单根钻杆扩孔时间近20分钟,异常困难。922日至28日进行Φ380mm、Φ480mm、Φ580mm及Φ680mm四级扩孔,膨润土用量达40t

4.敷设孔的校正

为保证Φ325mm及Φ90mm两根钢管的安全敷设,十方公司技术服务人员建议采用校孔工艺,用Φ400mm,长9m多的钢管进行试回拖,对导向孔的偏差进行校正。中间曾出现拖力增大的情况,但因校孔工序的顺利完成,为成功敷设Φ325mm及Φ90mm两根钢管奠定了基础。

管线的敷设

101日下午16时,一切准备工作就绪,将Φ325mm及Φ90mm两根钢管与钻具连接后,管线开始回拖,随着管线缓缓进入孔内,工作人员的心情反而更紧张了。前100m的拖力高达2000PSI,扭矩在10003000PSI之间跳动,不稳定;但随着管线进入孔内长度的增长,拖力在200m处接近正常的1500PSI,扭矩亦趋于稳定;于次日凌晨1250分,管线顺利敷设成功。液压系统显示此次管线敷设只用了钻机最大拖力的一半。

在此次中小型钻机的经典工程施工过程中,CASE6080钻机曾连续工作近百个小时,未出故障,显示出了该产品性能的稳定性及可靠性。

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